質量大師克勞士比曾提出“零缺陷”的觀點。“零缺陷”是缺陷預防的吶喊,它意味著“第一次就把事情做對”。由此可見,質量對于企業的重要性和嚴格性。而縱觀企業發展,有太多質量事件,給我們敲響了警鐘。
巴頓將軍與降落傘
1944年7月,一次對德戰役中,巴頓將軍發現:因為降落傘質量有瑕疵,所有犧牲的傘兵中,竟然有一半是在跳傘時摔死的。
于是巴頓將軍要求該廠廠長,從今往后生產的降落傘合格率必須要達到100%。
廠長說:“100%?這怎么可能?如今降落傘的合格率已達99.9%,已經是最高極限了。”
巴頓將軍怒吼道:“果真如此嗎?”說著,他隨手抓了一頂降落傘扔給廠長,命令道:“現在命令你上飛機,然后背著它從高空跳下來!”
廠長雖然不情愿,但也不敢違抗命令。
最后,廠長雖然安全著地了,但他早已被嚇得魂不守舍——如果這頂降落傘質量不合格,他就一命嗚呼了。
巴頓看著面色慘白、雙腿直打哆嗦的廠長,說道:“從今往后,我會定期派人來廠里檢測降落傘的質量,隨機抽取一頂,就讓你背著它從飛機上跳下去……”。
自那以后,廠長在廠內制訂了這樣一個規定:每一批降落傘在出廠前,他都會親自從中隨機抽取出一些,讓負責制造該批降落傘的工人,背著它們從飛機上跳下去,以此來檢驗降落傘的質量是否合格。
自從這個檢測方法實施后,降落傘的質量始終保持著100%的合格率。
事件剖析:
質量制度的目標設計,沒有與執行者的切身利益最大限度地關聯在一起。
故事中,為什么質量制度這么一改,廠商們再也不討價還價,而是絞盡腦汁提高產品質量呢?
主要原因是,前一種制度沒有最大限度地涉及廠商們的自身利益,對于千分之一的不合格率,沒有切身感受。甚至認為這是正常的,對傘兵們每一千人必死一個的現象表現漠然。
后來檢測制度的改變,讓老板們自己當一回“傘兵”,先體驗一下這“千分之一”死亡機率的恐懼感,結果奇跡就產生了。
帶給我們的啟示:
對產品來說,不是100分就是0分。
試想,如果什么事情只有99.9%的成功率,那么每年有大約20,000多次配錯藥事件,每年大約15,000多個嬰兒出生時會被抱錯。
看了這些數據,我們肯定希望,全世界所有的人都能在工作中做到100%。因為我們是生產者,同時也是消費者。
三星galaxy note7手機爆炸事件
2016年8月2日,三星正式發布新一代大屏旗艦Galaxy Note 7智能手機,但僅在一個月后,這款手機就陸續出現了電池爆炸現象。同年9月,因為電池問題,三星不得不在全球范圍內(除中國市場外)首次召回Note7手機。10月,一臺重新更換的Note7手機,再度于美國一航班里發生爆炸,將三星電子推向新的漩渦中,也讓這款手機面臨二次召回。
毫無疑問,因為一款手機產品質量問題,三星電子所遭受的,絕不僅僅是營收打擊和被同行趁勢搶奪商業蛋糕;
更重要的是,這一事件,帶給全球消費者一種三星品牌不安全、不值得信任的壞印象,在未來幾年難以抹平。
事件剖析:
1)為了趕工期快速占領市場,忽視了質量管理。
在得知,蘋果新款iPhone7不會有太大創新的消息后,三星電子高層決定,利用這一千載難逢的機會,搶在蘋果新款一個月之前,發布三星新旗艦。
因此公司高層做過一項決定:“加快推進新產品上市進程,從而超越蘋果。”
最后,忽視了質量管理,出現嚴重的質量事故。
2)一味地尋找產品創新。
一下子增加了太多復雜的創新功能,以至于最后自己都無法控制。
帶給我們的啟示:
1)關注進度的同時也必須關注質量。
質量是最好的名片,也是懸于頭頂的“達摩科利斯”之劍。事實證明,欲速則不達,為了在時間上搶占先機,多占領市場份額,提前1個月發布,導致供貨商沒有足夠的時間來兼顧質量,而自身的質量管理體系也被忽視了。
2)質量管理要跟上技術創新的步伐。
三星在挑戰手機電池大容量、快速充電技術的同時,其質量管理體系并未實現相應調整,導致爆炸隱患通過層層檢測卻未被發現。
因此,對于新技術和新產品,需調整質量管控方法、產品質量評估體系等,以發現設計、元器件、零部件、原材料和工藝等方面的缺陷和故障。
豐田剎車門事件
2004年,北美車主陸續抱怨豐田車的剎車和油門有問題,但豐田沒有重視。2008年,歐洲市場也開始抱怨油門有問題了,豐田還是用美國的經驗,召回換踏板。直到這個時候,豐田都還沒有開始重視起來。2009年8月28日,“剎車門”事件被引爆,美國加州警方接到報警,一輛豐田旗下的雷克薩斯汽車,在高速上行駛時油門踏板被卡住,不斷地加速,最終車毀人亡。
這段報警錄音共49秒,在驚恐的尖叫聲中戛然而止。這場車禍,死亡的人是高速公路的巡警,以及他的妻女和妻弟共4條人命,此事引起了美國社會的軒然大波。
2010年豐田承認“剎車門”事件。有報道稱,主要問題是剎車系統在老化或極端情況下,會產生較大摩擦力,猛踩油門后再松開油門時,存在無法復原或復原很慢的隱患,汽車依然保持加速狀態。
隨即,豐田開始追回全球范圍910余萬輛問題汽車。這個數量,比當時豐田公司一年的生產量還要多。
事件剖析:
1)激進的零部件成本削減計劃。
2000年,豐田宣布了令業界震驚的“構筑21世紀成本競爭力”(CCC21)計劃,目標是將180個核心零件的價格平均降低30%。
2009年12月,在虧損壓力之下,豐田再次宣布,未來3年把采購成本再降低30%。
降本時,沒有從系統角度、技術上進行端到端的降本,而是一味地壓迫供應商進行商務降本,最后導致嚴重的質量事故。
2)追求高市場份額的快速擴張,忽視了質量管理。
“剎車門”事件曝光之后在美國國會的聽證會上,豐田汽車總裁豐田章男就反思說:
“坦率地講,過去幾年豐田可能增長太快了。以前,豐田考慮問題的順序是安全性、質量、產量,但如今這些優先順序模糊了,我們未能像過去一樣停下來、思考和改進。”
帶給我們的啟示:
1)質量是降本的生命線,成本控制需要以滿足質量為前提。
成本和質量并不是矛盾的,通過系統性規劃、端到端拉通,能實現很好的平衡。
2)質量是企業長遠生存的根基,是企業擴張的免死金牌。
索尼電池門事件
2006年6月,美國內華達州的一輛卡車里,放置的戴爾筆記本電腦突然起火,點燃了油箱,卡車發生爆炸。同年10月,北京師范大學某宿舍床鋪上的一臺筆記本電腦發生爆炸,引起火災,幾名被困女生身綁床單英勇地從三樓爬下逃生。早在8月14日,戴爾就宣布,在全球范圍內召回410萬塊筆記本電池,率先拉起召回的大旗。
10天后,蘋果公司宣布,在美國已經接到9起因鋰離子電池過熱引發電腦起火燃燒的報告,決定召回180萬塊筆記本電池。兩家公司均使用了索尼集團子公司——索尼能源設備公司制造的電池。
之后兩個月,富士通、聯想、IBM、東芝、松下、日立等筆記本電腦知名品牌全部加入召回隊伍。
據索尼首席財務官預計,整個召回工作結束時,索尼筆記本電池召回總數預計將達到960萬塊。
事件剖析:
電池質量設計不過關,是根本問題。
索尼從隨身聽、CD到特麗瓏電視,曾經以技術和質量理念創造了一個時代的壟斷神話。然而,隨著三星、蘋果等企業的崛起,幾乎所有的產品線上,索尼都不再占據第一的位置,轉型勢在必行。
轉型壓力越來越大、研發周期縮得越來越短、且新型鋰離子電池技術還不足夠成熟等狀態下,索尼的電池,從研發源頭上出現了嚴重的質量問題。
帶給我們的啟示:
質量是設計出來的,而不是檢驗出來的。這是日本質量大師田口玄一提出的理念,是日本在上個世紀70年代到90年代,質量管理超越美國的重要武器。
設計過程決定了產品的基因,設計質量決定了產品的質量。因此,設計階段對于產品質量至關重要。
而檢驗是不可能保證產品質量的,因為質量檢驗,只能剔除次品和廢品,并不能提高產品質量。
所以,質量管理的重點決不能放在事后把關,只能向前、向前、再向前。
高田氣囊事件
2009年5月16日,一名18歲美國女孩開車接弟弟放學,途中因發生交通事故死亡。據調查,死亡原因竟是安全氣囊展開后,里面彈出的一個金屬片劃破頸動脈,造成其大量失血而亡,而該氣囊正是高田公司生產的。
因高田氣囊爆炸致死的案件以及類似事故的不斷發生,引起了美國主管部門的高度重視。截止至2015年10月19日,高田故障氣囊爆炸在美國本土造成8人死亡,98人受傷。
隨著各家車企內部調查的逐漸深入,以及美國國家高速公路交通安全管理局的介入調查,所有事故的原因都指向了由高田生產的安全氣囊。
2015年5月,高田首次公開承認其生產的氣囊存在缺陷,并宣布將在美國召回約3400萬個隱患氣囊。
至此,這一數據使得“高田氣囊門”成為美國歷史上最大一次汽車召回事件。
事件剖析:
1)質量工作的領導乏力。
2007年起,高田安全氣囊問題逐漸曝光,2008年開始回收,但直到不久前,才提出更改配方的決定。這也與外界批評的“在安全氣囊風暴中,高層未能展現領導魄力”有很大關系。
高田第三代總裁高田重久,一直受制于其母親,不能獨立領導整個公司。很大程度上由于質量工作的領導乏力,導致問題積重難返,造成了難以收拾的局面。
2)質量管理上長期忽視問題,最后導致嚴重的安全事故。
高田作為安全氣囊行業的知名企業,安全氣囊是主業,其火藥配方一直存在安全問題,但在質量風險的控制上,長期以來視而不見,寄希望于不被人發現或市場公關化解危機,最終失控,給企業帶來了致命打擊。
帶給我們的啟示:
1)最高領導者是否有足夠的質量領導力,不僅重要,而且是決定一切成敗的因素。
領導者需要提出清晰的質量導向;在質量目標設定、業務決策中身體力行;躬身入局,關注關鍵點和關鍵時刻。
2)預防質量事故,要從“小病”做起。防患于未然,事后控制不如事中控制,事中控制不如事前控制。
三聚氰胺奶粉事件
2008年5月20日,有網友聲稱,自己的孩子吃了三鹿奶粉小便出現異常,而三鹿以四箱新奶粉為代價解決了這件事。同年6月28日,蘭州市解放軍第一醫院陸續接收了患有腎結石癥狀的嬰幼兒患者,這批患兒的相似癥狀,好像都起源于吃了三鹿的某一款奶粉,于是,三鹿奶粉事件開始發酵,事件約持續了半年時間,引發了一樁樁悲劇。
三鹿奶粉事件曝光之后,送檢了三鹿集團旗下的奶粉,其中,16個嬰幼兒奶粉樣品就有15個含有三聚氰胺成分。
9月13日,衛生部證實,三鹿牌奶粉中含有三聚氰胺,是不法分子為增加原料奶或奶粉的蛋白含量,人為加入的。
2008年12月27日,三鹿毒奶案開始在河北開庭研審;2009年1月22日下判,總共有6個嬰孩因喝了毒奶死亡,逾30萬兒童患病。三鹿因此停產,隨后宣告破產。
事件剖析:
1)表面上看,是由于不法供應商為牟取暴利,在供應奶粉廠的原料牛奶中摻入了三聚氰胺導致。
2)深一點看,是企業的質量檢測標準缺失。
企業所使用的測定原料、產品中蛋白質的方法——“凱氏定氮法”,存在著嚴重的缺陷(測定的是總氮量,而不只是蛋白質的含氮量),所以讓不法分子有機可乘。
3)本質上,是供應商質量管理體系出現了嚴重問題。
先后通過了IS09001質量管理、IS014001環境管理、H ACCP食品安全管理體系認證和GMP審核,十大基礎體系、百項實驗檢驗、1100道質量控制工序,可還是沒有檢驗出三聚氰胺。
帶給我們的啟示:
供應商的質量管理對一個企業的生存發展至關重要。
供應商的管理,是對于供應商的開發、了解、選擇以及使用等綜合性工作的總稱,是企業對資源來源的控制和管理,是企業保證為生產提供可靠資源的根本。
對供應商應該采取信任的態度,形成“互利共贏”的態勢,也應該對與供應商對接的各個環節進行嚴格且科學地檢驗,以確保供應商所提供的服務能滿足生產的需要。
張瑞敏砸冰箱事件
1985年12月的一天,時任青島海爾電冰箱總廠廠長的張瑞敏收到一封用戶來信,反映工廠生產的電冰箱有質量問題。張瑞敏立即帶領管理人員檢查了倉庫,發現倉庫的400多臺冰箱中,有76臺不合格。張瑞敏隨即召集全體員工到倉庫開現場會,問大家怎么辦?
當時多數人提出,這些冰箱是外觀劃傷,并不影響使用,建議要么作為福利便宜賣給內部職工,要么處理給經常來廠檢查的工商局、電力局、自來水公司的人,當作一個人情。而張瑞敏的意見卻是:“一臺不賣,全砸!”
他說:“我要是允許把這76臺冰箱賣了,就等于允許明天再生產760臺、7600臺這樣的不合格冰箱。從今往后,海爾有缺陷的產品就是廢品,把這些廢品都砸了,只有砸得心里流血,才能長點記性!”
甚至,他親自砸下了第一錘。
事件剖析:
1)員工嚴重缺乏質量意識。
這76臺冰箱的處理方法,關乎企業對質量會形成什么樣的標準,進而影響企業的文化。張瑞敏毅然選擇了“砸”,一個“砸”的舉動,給員工樹立了一種質量觀念——有缺陷的產品就是廢品。
2)海爾發展進入了名牌戰略階段,開始實施全面質量管理,提高產品質量,塑造名牌形象。
從“砸冰箱”到“創金牌”,為了實施名牌戰略,海爾在張瑞敏的帶領下,有了第一次質量管理創新的成果——OEC管理模式。
OEC的漢語意思是每天的工作每天完成、清理,并且每天都要有提高。張瑞敏將其提煉為“日事日畢,日清日高”8個字。海爾的OEC管理模式是對質量管理的全面發展和提升。
帶給我們的啟示:
1)質量的第一要素是人,優質的產品取決于優秀的人。
影響質量的因素是全流程的,但人永遠是最重要的,人有什么樣的質量觀,便會有什么樣的質量結果。
2)零缺陷是質量工作的基本標準。
大部分人認為,質量的執行標準是AQL即“可接受的質量水平”,但這意味著在我們開始工作前,就承認我們將生產有缺陷的東西。
因此,AQL不是一種管理層的標準,而是一種維持現狀的決心;它不是讓管理者來設定標準,而是讓工作的人來設定標準。
老壇酸菜315事件
央視3·15晚會曝光“土坑”酸菜生產內幕,其中,湖南插旗菜業被點名。所謂的“土坑酸菜”,就是在土坑里加工,工人有的穿著拖鞋、有的光著腳踩在酸菜上。
“土坑酸菜”如何腌制?據曝光的照片顯示,工人將從地里拉來的芥末蔬菜倒入土坑中,未經清洗或挑揀,就開始與鹽隔層鋪放,然后用薄膜包蓋,在地面上直接腌制。
工人在處理的過程中,沒有按照食品衛生標準進行操作。而這些酸菜被插旗蔬菜收購時,不檢測相關的健康指標,并且隱藏了食品安全風險。
消息一出,多家電商平臺第一時間下架老壇酸菜相關商品,不光是各大電商平臺,線下商超也迅速進行了下架處理。此次事件后,相信老壇酸菜這個品牌也到頭了。
事件剖析:
1)公司高層領導對產品質量不重視。
插旗菜業的高層領導,對于公司內部的品質情況了解嗎?答案是肯定的。以前就曾因多次隨機抽查發現了問題,雖被責令整改過,可依然是老樣子。
2)企業的質量標準沒對準客戶需求。
某工作人員憤憤不平道:幾十年幾百年都這樣做的,現在怎么就不行了呢?
然而他不知道,這幾十年的中國市場,早已經由賣方市場進入了買方市場,顧客對產品質量的要求早已發生了翻天覆地的變化。
帶給我們的啟示:
1)一個企業的質量文化是否受重視,關鍵在于領導者。質量文化始于高層,并向下滲透,是自上而下建立的。
2)質量標準應該由客戶定義,而非企業定義。
大眾尾氣門事件
2007年起,大眾汽車替自己的柴油車加裝“減效軟件”,以大幅減少美國環保署在實驗室里檢測出的汽車氮氧化物排放量。2011年,一名技術人員曾舉報公司的造假行為,內部調查點出大眾汽車柴油引擎的問題,卻得不到公司的任何回應。2015年9月18日,美國國家環保局指出,德國大眾對近50萬輛柴油汽車的真實尾氣排放量作假,利用違法軟件欺騙監管,以避開美國有關廢氣排放的規定,導致有毒排放量超過美國標準的40倍,觸犯了美國的環保法律。
在這之后,CEO溫特康承認加裝減效裝置,多年來在廢氣排放檢測中作弊。同時,大眾承認,對全球1100萬輛柴油車的尾氣排放數據進行了操控。
事件剖析:
表面上看,是在競爭壓力、監管壓力之下,技術能力不足以支撐市場需要,公司從上到下造假行為導致。
本質上,是公司領導層質量意識出現了問題。
為了快速擴張美國市場,獲取短期利益,給自己的柴油機加裝了“減效軟件”,多年在廢氣排放檢測中作弊,選擇忽視掉未來質量問題爆發后,可能給公司帶來的長遠傷害,質量意識嚴重出現了問題。
帶給我們的啟示:
1)質量是政策和文化的結果。
一個企業最高領導人質量意識有問題,則企業的質量文化一定會出現大問題,最后產品質量也一定會出現問題。
2)質量始于教育,終于教育。
日本質量管理大師石川馨說過,“質量始于教育,終于教育。”產品質量的好壞,往往都要看企業內每一位員工對質量的認識及心態。
松下幸之助說:“在把產品質量做好之前,先把人的質量做好。”所以,人的質量是一切質量的根本。
也就是說,企業中產品質量(或服務)的高低,取決于“人”的質量的水平。因此,教育訓練對質量管理工作具有十分重要的意義。
來源:喬諾研發投資管理產品線